湘潭污水处理设备_处理污水设备生产厂?氮磷过度排放导致水体富营养化仍是全球关注的水污染热点问题, 而对于传统城市污水处理厂来说, 污水的深度脱氮除磷和同步达标排放仍是需要攻克的难点问题.传统脱氮除磷工艺存在脱氮与除磷对有限碳源的竞争、硝化反应产物对厌氧释磷的抑制、剩余污泥产量高等问题, 使得脱氮除磷效果大大降低.在不过多投加外碳源、不增加污泥产量的前提下, 实现低C/N城市污水高效脱氮除磷是值得研究的热点问题.反硝化除磷工艺是一种高效低能耗的生物脱氮除磷技术, 其可利用反硝化聚磷菌(DPAOs)在厌氧条件下释磷的同时摄取可溶性有机碳源合成胞内聚β-羟基丁酸(PHB)储存于细胞内, 在缺氧条件下利用PHB为碳源并以NO3--N为电子受体进行反硝化除磷的特性, “一碳两用”, 可以达到有效节省碳源和曝气能耗、减少剩余污泥产量的目的.
一体污水处理设备工艺可在厌氧条件下, 通过厌氧氨氧化菌(AnAOB)的作用将亚硝酸盐(NO2--N)为电子受体和氨氮(NH4+-N)直接转化为N2[式(1)], 湘潭污水处理设备_处理污水设备生产厂是一种较为经济且可长期稳定高效脱氮工艺, 具备能耗低、污泥产量低, 脱氮率高等优点.然而, 当前MBR膜工艺用于处理城市污水时, 其性能极易受反应基质NO2--N的不稳定供给和有机物浓度过高等因素的影响.
近年来, 短程反硝化工艺(PD)颇受关注.在外碳源驱动的PD工艺中, 异养反硝化菌(DOHOs)可利用污水中的COD将NO3--N转化为NO2--N, 为MBR膜工艺获得NO2--N提供了新途径.现有研究报道, 采用PD工艺处理废水时, NTR可高达90%.但该工艺仍存在出水COD浓度高或NO3--N去除不完全等问题, 容易对MBR膜过程的稳定进行产生不利影响.另一方面, 以内碳源驱动的PD过程, 即内源短程反硝化(EPD), 可有效解决外源PD过程出水有机物浓度偏高的问题.此外, 湘潭污水处理设备_处理污水设备生产厂过程内碳源降解速率较慢, 通过合理调控反应时间可较容易地实现短程反硝化停留在NO2--N阶段.但目前, 有关PD工艺与DPR工艺耦合用于同时处理城市污水和含硝酸盐废水, 并实现稳定亚硝积累和高效磷去除的研究还鲜见报道.在该PD-DPR耦合工艺中, 外源和内源短程反硝化及反硝化除磷过程在NO3--N去除、NO2--N积累和PO43--P去除中的贡献, 以及工艺的优化运行特性还有待研究.并且, 该耦合工艺与MBR膜组合用于处理城市污水和含硝酸盐废水的可行性也需进一步探索.
本研究采用厌氧-缺氧-微曝气运行的序批式活性污泥反应器(SBR), 以模拟城市污水和高硝酸盐废水为处理对象, 通过联合调控进水C/N比、厌氧排水比和缺氧时间, 考察了PD-DPR耦合系统的启动和优化运行特性, 并探索了PD-DPR过程NO2--N积累和PO43--P去除机制, 以期为PD-DPR耦合ANAMMOX实现城市污水和高硝酸盐废水的深度脱氮除磷提供实验数据支撑和理论支持.
1.1 实验装置与工序
采用有机玻璃制成, 为敞口式反应器.反应器总容积为6 L, 有效容积为5 L.采用机械搅拌方式, 微曝气以曝气砂头作为微孔曝气器, 以转子流量计调节曝气量, 控制反应器好氧段溶解氧(DO)浓度在1.0 mg ·L-1以下.
SBR先后采用厌氧-缺氧、厌氧-缺氧-微曝气运行方式, 共运行140 d, 每天运行2周期, 阶段1~5(1~127 d), SBR以厌氧(180 min)-缺氧(150~240 min)的方式运行, 以实现系统NO2--N的稳定积累, 提高NTR; 阶段6(128~140 d), SBR以厌氧(180 min)-缺氧(150 min)-微曝气(10 min)的运行方式, 主要实现系统对PO43--P的高效去除.此外, 在反应运行每个周期的厌氧段和缺氧段(前10 min), 分别向反应器内进3 L人工模拟城市污水和1 L高硝酸盐废水.微曝气段末期(10 min), 排泥0~20 mL, 以保证系统混合液悬浮固体浓度(MLSS)维持在(3 200±60)mg ·L-1,
阶段1(1~15 d), 当进水COD浓度平均约为300.05 mg ·L-1, 厌氧初COD浓度为225.03 mg ·L-1时, 厌氧末COD浓度由186.20 mg ·L-1逐渐降低到第10 d时的149.80 mg ·L-1, 而后略有波动升高至150.77 mg ·L-1; CODintra由40.43%逐步升高到75.60%, 随后略有降低且稳定维持在66.37%左右.说明在厌氧段系统COD得到了有效去除; 并且, 随着系统运行时间的逐渐延长, DGAOs和DPAOs的内碳源储存特性不断增强.此外, 在该阶段, 出水COD浓度由121.33 mg ·L-1逐渐减少到7.93 mg ·L-1; COD的去除率由46.38%逐渐升高到96.49%.说明在系统缺氧段也进行了COD的去除.分析原因可能在于缺氧条件促进了PD过程的进行, 实现了对COD的降解.
阶段2(16~40 d), 当系统进水COD浓度提高到约为351.25 mg ·L-1时, 厌氧初COD浓度为263.41 mg ·L-1时, 厌氧末COD浓度由218.52 mg ·L-1逐渐降低至174.71 mg ·L-1, CODintra逐渐升高稳定维持在77.16%左右.说明, 进水COD浓度的提高, 有利于提高厌氧段内碳源的储存, 即在系统厌氧段系统DOHOs、DGAOs和DPAOs均有充足的碳源分别进行外源反硝化和内源合成.在该阶段, COD去除率由80.66%提高到90.16%;出水COD浓度由51.92 mg ·L-1逐渐降低并稳定在20.65 mg ·L-1.说明COD负荷的升高几乎未对PD-DPR系统的COD去除性能产生影响.
阶段3(41~60 d), 当系统缺氧段进水NO3--N浓度提高到350.25 mg ·L-1左右时, 系统厌氧末和出水COD浓度均呈现逐步降低趋势, 分别由180.27 mg ·L-1和25.45 mg ·L-1逐渐降低至166.92 mg ·L-1和18.37 mg ·L-1; CODintra由63.09%逐渐升高至73.29%左右; COD去除率由93.46%逐渐提高到95.20%.说明提高进水NO3--N浓度, 有利于DP过程和PD过程的进行, 从而增加对COD的消耗, 提高系统对COD的去除性能.
阶段4(61~90 d), 当系统进行厌氧末排水时, 厌氧末出水COD浓度由17.52 mg ·L-1降低至12.35 mg ·L-1; CODintra由68.00%逐步增加到71.47%, 同时COD去除率达到95.40%.说明对PD-DPR系统进行厌氧排水制有利于增强厌氧段DPAOs和DGAOs的内碳源储存作用, 且系统厌氧段COD去除在整个系统COD去除过程中的贡献较大.
阶段5(91~126 d), 当系统去除厌氧末排水且缺氧时间由240 min缩短至150 min时, 厌氧末COD浓度稳定维持在166.61 mg ·L-1左右, CODintra维持在73%左右; 系统出水COD浓度稳定保持在18.00 mg ·L-1左右, COD去除率高达93%.说明缩短缺氧时间对PD-DPR系统的COD去除特性未产生影响.
在阶段6(127~140 d), 当系统以厌氧-缺氧-微曝气模式运行时, 厌氧末COD浓度和出水COD浓度依然得以稳定维持(分别约160.60和9.63 mg ·L-1); 缺氧末COD稳定维持在12.06 mg ·L-1, CODintra稍有升高至约80.71%, COD去除率高达96.63%.综上可知, PD-DPR系统具有较好地对COD去除性能.
阶段1(1~15 d), PD-DPR系统缺进水NO3--N浓度约为304.45 mg ·L-1, 出水NO3--N由34.61 mg ·L-1逐步降低并稳定维持在11.93 mg ·L-1, 同时出水NO2--N浓度和NTR由5.22 mg ·L-1和19.77%逐步升高并稳定保持在35.83 mg ·L-1和35.83%.说明PD-DPR系统可以实现NO3--N短程反硝化过程NO2--N的积累.
阶段2(16~40 d), 随着进水COD浓度的提高(约为351.25 mg ·L-1时), 出水NO3--N浓度由5.86 mg ·L-1逐步降低并稳定维持在1.60 mg ·L-1左右; 出水NO2--N浓度和NTR由29.56 mg ·L-1和48.94%不断升高至44.00 mg ·L-1和73.35%左右.说明提高进水COD浓度有利于提升系统NO2--N积累性能.分析其原因可能是提高进水COD浓度有利于促进反硝化过程NO3--N去除, 但由于此时进水COD/NO3--N比较高(约为3.5), 可以实现反硝化过程NO2--N的积累.
阶段3(41~60 d), 随着进水NO3--N提高至约350.25 mg ·L-1, 出水NO3--N浓度由10.62 mg ·L-1降低至约5.60 mg ·L-1, 出水NO2--N浓度由40.62 mg ·L-1不断升高至53.23 mg ·L-1.NTR由67.16%逐步提高到83.22%左右.与阶段2相比, 该阶段系统出水NO3--N浓度稍有升高约4.00 mg ·L-1, 但出水NO2--N浓度升高约8.00 mg ·L-1.说明进水NO3--N浓度的提高(COD/NO3--N比为3~4), 有利于促进短程反硝化过程的进行和NO2--N积累, 但容易造成NO3--N去除不完全.文献[27]指出, 当进水COD/NO3--N比在3左右时, 更有利于反硝化过程中NO2--N稳定的积累.
阶段4(61~90 d), 当对系统进行厌氧末排水时, 出水NO3--N浓度由第62 d时的18.37 mg ·L-1飙升至第90 d时的27.60 mg ·L-1, 分析原因是厌氧末排水使得部分剩余外碳源随水排出系统, 造成系统缺氧初COD浓度降低, 进而导致缺氧段反硝化过程所需外碳源不足.该阶段出水NO2--N浓度由53.23 mg ·L-1先降低至第61 d时的21.55 mg ·L-1后又逐渐恢复至33.23 mg ·L-1, 同时NTR先由78.82%降低至46.41%后又升高70.79%左右.说明在系统缺氧段同时存在DGAOs和DPAOs的EPD和DPR过程, 其可以保证系统内NO3--N的部分去除和NO2--N的积累.
阶段5(91~125 d), 当系统不再厌氧末排水且缺氧段时间缩短至150 min时, 出水NO3--N浓度由7.28 mg ·L-1不断降低并稳定在1.0mg ·L-1以下, 出水NO2--N浓度稳定保持在53.23 mg ·L-1左右; NTR由77.08%逐步提高到83.41%左右.说明缩短缺氧时间, 可有效地将反硝化进程控制在NO2--N阶段, 有助于实现NO2--N的稳定积累.Wang等进行内源短程反硝化除磷过程研究时, 同样得出合理调控缺氧时间(150 min)可以促进反硝化过程NO2--N高效积累(NTR为75.3%)的结果.
阶段6(126~140 d), 当系统以厌氧-缺氧-微曝气模式运行时, 出水NO3--N浓度稳定维持在1.0 mg ·L-1以下, 出水NO2--N浓度和NTR分别高达55.99 mg ·L-1和78.37%.与阶段5相比较, 该阶段系统缺氧末和出水NO2--N、NO3--N浓度几乎未发生变化.说明系统微曝气段未发生硝化反应, 其未影响系统的短程反硝化性能.
阶段1(1~15 d), 系统进水PO43--P浓度约为11.00 mg ·L-1, 厌氧末PO43--P浓度由10.33 mg ·L-1逐渐升高并稳定维持在11.77 mg ·L-1, 同时出水PO43--P浓度由4.53 mg ·L-1逐渐降低至3.94 mg ·L-1; PO43--P去除率由56.15%升高至67.19%.说明PD-DPR系统具备一定的除磷性能, 但释磷和吸磷量略低(分别为4.20和4.90 mg ·L-1).分析其原因可能在于SBR采用厌氧-缺氧的运行方式, 在缺氧段PAOs反硝化除磷活性较弱, 影响释磷和吸磷过程的进行, 造成出水PO43--P浓度偏高.
阶段2(16~40 d), 随着进水COD浓度的提高, 厌氧末PO43--P浓度稳定维持在12.04 mg ·L-1左右, 但出水PO43--P浓度降低至2.22 mg ·L-1; PO43--P去除率逐渐升高至81.56%.相比较阶段1, 出水PO43--P浓度有所降低, PO43--P去除率有所升高, 说明提高系统进水COD浓度, 使C/P维持在31左右, 有助于强化系统的除磷性能.这与甄建园等[29]进行进水C/P对SNEDPR系统脱氮除磷性能影响的实验时, 得出合理调控系统进水C/P有利于提高系统的除磷性能, 且当C/P为30时系统具有最佳除磷性能的结论相一致.
阶段3(41~60 d), 随着进水NO3--N浓度的提高, 厌氧末PO43--P浓度逐渐升高至13.48 mg ·L-1, 同时出水PO43--P浓度降低至1.05mg ·L-1; PO43--P去除率高达92.21%.与阶段2相比较, 该阶段系统的除磷性能得到提升.说明提高缺氧段进水NO3--N浓度, 有利于加强DPAOs的除磷性能, 即DPAOs有充足的NO3--N作为电子受体进行反硝化除磷.
阶段4(61~90 d), 当系统进行厌氧末排水时, 厌氧末PO43--P浓度继续升高至16.71 mg ·L-1, 出水PO43--P浓度接近0; PO43--P浓去除率进一步升高至96.17%.分析系统除磷性能得到进一步增强的原因可能在于缺氧段COD浓度降低, 使得外源短程反硝化过程受到抑制, DPAOs拥有充足的电子受体进行反硝化除磷.
阶段5(91~125 d), 当缺氧段时间缩短为150 min时, 厌氧末PO43--P浓度由16.66 mg ·L-1升高到17.83 mg ·L-1, 变化较微小; 出水PO43--P浓度维持在0.45 mg ·L-1, 较阶段4有所减小; 去除率基本维持在97%左右.这一现象表明缩短缺氧时间, 将反硝化进程控制停留在NO2--N阶段, 对系统的除磷性能基本没有产生影响, PD-DPR系统可同时实现NO2--N的稳定积累和PO43--P的去除.
阶段6(126~140 d), 当系统以厌氧-缺氧-微曝气模式运行, 微曝气段DO浓度控制在0.5~1.0 mg ·L-1时, 厌氧末PO43--P浓度由19.89 mg ·L-1进一步升高并稳定在21.99 mg ·L-1, 缺氧末PO43--P浓度为0.52 mg ·L-1, 出水PO43--P浓度稳定低于0.50 mg ·L-1.该结果表明增加微曝气段, 有助于PAOs的进一步吸磷, 其保障了系统高效稳定的除磷性能.杜世明等采用厌氧-缺氧-微曝气模式运行DPR-SNED系统, 并用于处理低C/N城市污水与硝酸盐废水时, 同样得出低DO条件(0.5~1.0 mg ·L-1)可以保障系统的高效除磷.
湘潭污水处理设备_处理污水设备生产厂?在PD-DPR系统整个运行期间, 进水NH4+-N浓度稳定维持在70.00 mg ·L-1左右, 出水NH4+-N浓度基本维持在42.14 mg ·L-1左右, NH4+-N去除率仅为0.52%.说明系统内几乎未发生硝化反应, 且反应器进出水NH4+-N浓度的降低是由于缺氧段高硝酸盐废水添加后的稀释作用引起的.
此外, 系统运行期间出水NO2--N/NH4+-N比值呈现总体上升趋势.主要表现在:阶段1~3(1~60 d), 随着系统进水COD和NO3--N的升高及系统短程反硝化(除磷)性能的增强, 出水NO2--N/NH4+-N由0.12逐渐升高至1.23;在阶段4(61~90 d), 当系统进行厌氧末排水时, 由于系统厌氧段反硝化过程所需外碳源不足所引起的NO2--N积累降低, 使得出水NO2--N/NH4+-N较阶段3降低约0.51;在阶段5(91~125 d), 当系统不再进行厌氧末排水且缺氧段时间缩短至150 min时, 随着系统短程反硝化性能的进一步增强, 出水NO2--N/NH4+-N由1.11进一步增加到1.30.
在阶段6(126~140 d), 系统以厌氧-缺氧-微曝气模式运行时, 由于好氧段几乎未发生硝化反应, 保证了出水NO2--N/NH4+-N稳定维持在1.30.这说明采用PD-DPR系统可同时实现NO2--N的稳定积累和PO43--P的高效去除.Wang等[28]采用内源短程反硝化除磷工艺处理城市污水与含硝酸盐(57.3~182.6 mg ·L-1)废水实现了亚硝酸盐积累和磷的去除, 其出水NO2--N/NH4+-N比值为1.02(本试验<1.30).因此, PD-DPR系统出水水质可更好地满足与厌氧氨氧化工艺耦合进行深度脱氮的水质需求.
2.5 PD-DPR运行期间典型周期变化特性
为进一步分析PD-DPR运行过程中NO2--N积累和PO43--P去除机制, 对反应器运行第141 d时一个典型周期内各基质浓度进行分析, 见图 6.系统厌氧初浓度分别为COD 265.31 mg ·L-1, NH4+-N 53.47 mg ·L-1, PO43--P 7.04 mg ·L-1; 缺氧初NO3--N浓度为71.14 mg ·L-1.
在厌氧段(0~180 min), COD浓度呈现逐渐降低趋势, 并在第180 min时降低至96.30 mg ·L-1, 同时, PO43--P浓度逐渐升高至11.61 mg ·L-1.NH4+-N和NO3--N浓度几乎未发生变化, 分别维持在50.81 mg ·L-1和0, 但NO2--N浓度由13.99 mg ·L-1迅速降低至0.12 mg ·L-1.说明在系统厌氧段DOHOs进行外源的反硝化的同时, DPAOs和DGAOs进行厌氧释磷并实现外碳源转化为内碳源, 以保障后续缺氧段反硝化除磷的进行.
缺氧段(180~330 min), COD、NO3--N和PO43--P浓度均呈现降低趋势, 其分别降低至14.17、1.24和1.55 mg ·L-1, 同时NO2--N浓度升高至54.33 mg ·L-1.说明在缺氧段DOHOs发生外源短程反硝化的同时, DPAOs进行反硝化除磷, 以实现系统COD、NO3--N和PO43--P的去除和NO2--N的积累.此外, 值得注意的是COD的去除主要发生在180~270 min内(降低39.58 mg ·L-1), 而在第270~330 min内COD浓度降低相对较少(29.19 mg ·L-1).在该缺氧段COD变化量为68.87 mg ·L-1, 其小于NO3--N短程反硝化过程所需理论COD值(89.19 mg ·L-1), 证明了系统内DGAOs的EPD过程的进行.另外, NTR先由第180 min时的0逐渐升高至第240 min时的84%后又逐渐降低至第330 min时的75%.分析NTR先增后减的原因可能在于外源短程反硝化进程较快, 可在前60 min内消耗大量NO3--N并产生NO2--N; 而在后续90 min内, EPD和PDR过程进行较慢, 其所产生NO2--N易被再次用于反硝化, 进而造成NO2--N积累量和NTR的降低.
在微曝气段, COD、NH4+-N、NO3--N、NO2--N和PO43--P几乎保持不变, 使得其出水浓度分别为11.44、40.31、0.98、52.16和0.27 mg ·L-1.因此, PD-DPR系统中外源短程反硝化、内源短程反硝化和反硝化除磷的同时进行, 实现了该系统NO2--N的稳定积累和PO43--P的高效去除.
3 结论
(1) 采用厌氧-缺氧-微曝气模式运行的SBR反应器, 通过联合调控进水C/N比、厌氧排水率和缺氧时间, 可成功实现PD-DPR系统的启动和稳定运行.系统稳定运行阶段, 出水COD、NH4+-N、NO2--N、NO3--N和PO43--P浓度分别为12.94、42.14、55.99、0.30和0.60 mg ·L-1
(2) 调控进水C/N(3.5→3.0)、厌氧排水率(0→0.75→0)和缺氧时间(240 min→150 min), 有利于强化PD-DPR系统的NO2--N积累特性和磷去除性能.表现为系统COD去除率、PO43--P去除率和NTR分别由46.38%、56.15%和19.77%提高至96.63%、97.23%和78.37%, 出水PO43--P和NO3--N浓度分别实现稳定维持在0.5 mg ·L-1和1.0 mg ·L-1以下.
(3) 采用PD-DPR系统处理模拟城市污水和高硝酸盐废水(NO3--N:300~350 mg ·L-1)时, 能够实现NO2--N的稳定积累和PO43--P的高效去除.系统NTR和PO43--P去除率分别为97.23%和78.37%, 出水NO2--N/NH4+-N为1.31 :1(接近ANANMMOX工艺理论值1.32 :1), 其出水水质可满足与厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺耦合的要求.